优化浮选药剂添加流程,精准控制药剂用量,有效杜绝浮选跑粗现象,每年节约药剂成本28万元;
将原煤系统23台电机升级为防爆二级能效电机,电机效率预计提高1%~2%……
实干争春早,奋斗开新局。高庄煤业以“时不我待”的紧迫感,紧紧牵住提质增效的“牛鼻子”,聚焦“六化”标杆洗煤厂建设,强化过程管控、优化洗选工艺、升级关键设备,在全方位挖潜提质中,奋力跑出洗选创效“加速度”。

他们推行全过程、全链条、全要素精益洗选管理模式,强化原煤开采、提升运输到洗选加工各环节管控,在原煤手选皮带、原煤入洗皮带配备2台除铁器及拣杂设施,确保入洗原煤无杂物。结合硫分、灰分等指标要求,将原煤进行分仓储存,优化配洗提质方案,最大限度发挥煤种优势,实现资源高效利用。
他们严控洗煤工艺流程和洗煤副产品考核,竭尽全力提高精煤回收率。加强产品发热量、灰分、硫分、水分等常规指标的检测监控,每天对煤质指标、副产品质量进行系统分析,动态制定整改措施,确保洗选系统高效运行,产品质量符合用户要求。
“我们将系统清洁用水、浅槽煤泥水、矿井水底流经截粗后,通过斜管浓缩机浓缩,减量化、均质化入浮回收,每天可多回收精煤6吨,精煤回收率提高0.1%,年可创效200余万元。”该公司洗煤厂厂长殷宪文说。
在洗选过程中,介质消耗与药剂消耗是两项极为关键的成本构成要素,有效把控这两个指标,就抓住了洗选成本控制的“牛鼻子”。

他们在磁选机滚筒上方安装喷水管,有效延长磁选机滚筒皮使用寿命,年降低介质消耗约4.5万元;引进智能浮选加药系统,精准控制加药剂量和时机,确保药剂配比达到最佳状态,有效降低药剂消耗……聚焦介耗、浮选药耗等指标,他们找出效益“漏点”,先后对香蕉筛、TBS分选机、脱介筛等重点洗选设备进行更新升级,着力提高洗煤系统运行效率和效益。
他们还发挥智能洗选、工艺优化“双轮驱动”作用,建成了以系统集中控制、数据集成分析、质量综合管理为一体的智能洗煤调度系统,进一步提升洗煤智能化、精准化、远程自动化运行水平,实现煤质、效益“双提升”。
瞄准重点“抱西瓜”的同时,他们从细小环节入手“捡芝麻”。坚持“能修复的绝不报废、能利用的绝不丢弃、能自修的绝不外委”,积极挖掘自制维修潜能,先后完成浮选机轴加工与安装、尾煤压滤机旋转弯头修复、拉板小车修复、原煤仓给煤机甲带改造等修旧利废工作,年节约材料费130多万元。