主页公司名称

您的位置: 首页
新闻动态
枣矿故事

岱煤“甄选” 选出好效益 | 岱庄煤业

作者: 王超、朱梅   发布日期: 2025年01月03日   来源: 山东能源港澳宝典资料




去年初,岱庄煤业公司洗煤厂确立极具挑战的KPI目标:洗选介耗严控于0.7kg/t以下,浮选药剂消耗限定在0.09kg/t以内,吨煤电耗精准低于6.1kW・h。

至年末,他们交上了一份优异“答卷”:全年商品煤产量同比增长20.3%,实际发生费用单耗较全面预算指标降低3.4%,介耗、浮选药耗、吨煤电耗等各维度均圆满达标。



质量是增收提效、打开市场的“金钥匙”。2024年,该公司洗煤厂着力构建严密的质量防控阵线,在原煤入厂环节,就对其质量特性进行细致分析,针对各工作面煤质差异大、上浮灰分高、原生煤泥含量多、充填膏体干扰分选等重重困难,他们通过优化滚轴筛、破碎机粒度控制等一系列措施,确保原煤在进入后续洗选流程时能达到更优状态。



在洗选环节,他们又加强对脱介筛跑粗检测、磁选机精矿回收、旋流器分级保障等关键节点的把控与优化,不断调整各设备的运行参数,力求在复杂的煤质条件下实现最精准的分选。


他们将“降本增效”作为企业生存发展的至上准则,从成本意识、材料管控、管理降本三大核心维度全力攻坚。“我们通过细化成本指标至班组岗位,精准核算分配,严苛考核兑现,使员工心中有本成本账、肩上扛着降本责。”该洗煤厂技术员亢书伟说。



在材料管控上,他们推行日常材料消耗定额制度,依据生产动态变化,把大数据与实地调研相结合,精心制定材料计划,杜绝盲目采购与积压。当敏锐雷达监测数据出现波动,专项小组第一时间到现场排查根源,制定针对性措施确保材料消耗可控。

他们瞄准“泥矸全充填”目标,组织洗煤厂、充填工区、综采工区联合攻坚,科学规划劳动组织、生产流程,巧妙改造602浓缩池,在去年2月底成功实现泥矸100%充填应用。



去年6月份,他们在智能化升级改造中,又融合智能浓缩与煤泥水充填系统,装配先进传感器,精准监控浓缩池核心参数,实现煤泥浓度高速精准处理,使流量浓度更稳定,泥矸全部利用成常态化绿色生产模式。全年煤泥水充填约11万m³,消耗泥矸3.8万吨,降低运行成本200余万元。