升级浮选智能加药系统、325截粗工艺改造、优化中矸分离工艺……港澳宝典资料三河口矿业公司通过创新开展“去煤泥化”工程,尾煤泥灰分提高到76.81%,尾煤泥产率同比降低1.28%,缺量全部转化为精煤产量,每年可创效1700万元。
“这是抓创新抓出的成效,谋创新就是谋发展。”该公司经理车本方说。他们坚持“创新第一动力”,搭建创客联盟、创新工作室等平台,推行“揭榜挂帅”,实施“清单管理”,为“转型突破”提供源动力。
不创新不行,创新不融入生产也不行。随着智能化建设的深入推进,诸多技术性难题接踵而至,严重制约和影响正常生产。
开展“创新三进”,收集生产“难题”“堵点”,形成“创新需求清单”;推行“揭榜挂帅”,一线职工化身“创客”,主动“揭榜攻关”;实施“清单管理”,坚持靶向支持、精准指导,凝聚合力突破技术瓶颈;创新即时奖、金点子征集评审奖励机制,不仅让获奖职工得到物质奖励,而且获得评先评优、升职加薪的优先机会……一系列举措让一线“匠人”们不再被“束手束脚”,提供解决现实问题的“妙招”更是换回“名利双收”。
一个看似简单的操作台装上托辊,能让皮带切割成型更好、更便捷;采用远程控制系统,净化喷雾可根据粉尘浓度实现自动开关;一套选煤设备监测系统,通过“智控”后能自动检测识别脱介筛溜槽堵塞、离心机滤液管道堵塞等故障,并及时向监控中心发出报警……这些来源于日常工作中的设计发明,全都出自一线职工之手,满足了生产的需要和职工的呼唤,三河口矿业回荡着“第一动力”的创新交响。
(未经授权禁止转载)